近日,羅源閩光鐵前事業部成功研發一種高爐風口輔助檢查工具,通過創新性設計吹管結構,有效解決了長期困擾高爐風口狀態檢查難題,單次檢查即節約了反復拆裝帶來的設備損耗,檢修耗時也較傳統水泡泥封堵法縮短80%以上,年降本約22萬元。
傳統高爐風口檢查,通常采用成像觀察法、打開蓋板觀察法、水泡泥封堵法等三種方法,成像觀察法僅能判斷休風瞬時的灌渣情況;打開蓋板觀察法依賴風口灌渣量的大小;水泡泥封堵法需要耗費大量人力并延長休風時間,既增加了設備故障風險,也對作業人員安全構成威脅。
為攻克這一難題,鐵前事業部勞模工作室根據現有工藝,精心設計了一款新型輔助檢查工具,該工具結構簡單,設計精妙,由壓縮空氣管、軟管與吹氧管依次連接,末端風嘴采用同軸套裝的喇叭狀散風設計,可使壓縮空氣進入風嘴時呈傘形覆蓋噴射氣流,將爐內火焰徹底推回高爐本體,為人工檢驗創造無遮擋的可視化環境。
該設計在實際操作時,作業人員只需將吹氧管深入風口并開啟閥門,數秒內便可阻斷火焰外噴,使風口內部的掛渣、碎焦堆積等狀況清晰可見,提升了高爐檢修效率,降低了員工勞動強度,為高爐安全生產順行提供了技術保障。