陜鋼集團漢鋼公司煉鐵廠錨定“經濟冶煉、降低鐵前成本”的任務目標,以精細化生產組織與管控為抓手,將穩生產、提指標、降成本貫穿于煉鐵全流程。在低成本冶煉與管理變革雙輪驅動下,該廠1號高爐多項經濟技術指標實現歷史性突破:高爐 焦炭 負荷同比提升0.2,入爐焦比降低9.57千克/噸,燃料比下降12.15千克/噸。
面對入爐原燃料質量成分不穩定、品位持續降低等難題,該煉鐵廠技術人員不等不靠,圍繞高爐原燃料質量條件,結合當前設備運行狀況,針對不同階段、不同配比、不同參數以及原料質量變化,反復推演與核算,并在實際生產中持續跟蹤驗證。該煉鐵廠持續加壓奮進,緊盯提產、降本、增效等關鍵點,狠抓生產組織與過程控制,1號高爐實現了經濟技術指標的不斷提升。瞄準最大限度追求高爐經濟冶煉的目標,該煉鐵廠保障了爐內上下部氣流的穩定,確保入爐焦炭經濟結構合理,配礦成本保持較低,綜合負荷維持較高水平,有效增強了高爐抵御運行風險的能力。
“富氧達到14000立方米/小時以上,這在過去是難以想象的!”該煉鐵廠1號高爐主控室工長許巖的感嘆,道出了技術突破帶來的震撼。該煉鐵廠1號高爐堅持系統性操作提升,圍繞大風量、大富氧、大噴煤等冶煉技術持續開展攻關。通過不斷優化操作策略,該煉鐵廠爐頂壓力提升5千帕,高爐風量增加150立方米/分鐘,富氧量提升5500立方米/小時,小時噴煤量達到1.5噸,單批入爐礦量增加3噸……在推進各項冶煉參數優化的同時,該煉鐵廠操作技術人員時刻關注各項指標變化趨勢,提前預判、精準調控,杜絕大幅爐況波動,做到守全風、穩爐況、提指標,持續推動高爐經濟冶煉水平邁上新臺階。
進入下半年,該煉鐵廠將作風建設深度融入生產經營,通過強化責任意識、激發內生動力,推動形成全員參與、齊抓共管的良好氛圍。在管理層面,該煉鐵廠實行分層級重點環節管控,推行清單化管理,確保責任明晰、壓力傳導、措施落實高效到位。在生產組織方面,該煉鐵廠嚴格遵循工藝技術操作準則,堅決執行分廠及作業區制訂的各項措施,最大限度減少因人為操作失誤導致的高爐大幅減風問題;同時,牢固樹立“上道工序為下道工序服務”的理念,以目標為導向,加強上料、噴吹、渣鐵處理、爐前操作等環節的統籌協調,通過流程優化實現工序高效銜接,持續創造更優、更穩的生產條件。
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